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宣化钢铁高炉(2号)风口烧损原因及对策

时间:2014-07-05 15:32 来源:未知 作者:admin 点击:

  2014-05-04 05:56 来源:钢联资讯
  宣钢2号2500m3高炉是宣钢又一座大型高炉,于2010年9月18日开炉,在高炉冶炼生产中,风口损坏的现象很常见。频繁更换风口导致高炉休风,不仅严重影响了高炉的生产效率,制约了高炉产量的进一步提高和各项经济技术指标的优化,而且也严重地威胁着炉前的安全生产。风口小套寿命是衡量高炉生产技术水平的重要因素之一。
 风口烧损的主要原因:  炉况不稳,炉缸堆积。2号高炉投产以来炉况一直波动较大,稳定性很差,加减风频繁,未能实现高炉的长期稳定顺行。由于高炉经常减风操作和外围影响的长时间无计划休风,导致炉缸不活、堆积,生成的渣铁不能及时渗透到炉缸,且堆积部位铁水环流不畅,致使风口前有渣铁聚集,是造成风口烧损的最主要原因。如2号高炉2012年6月高炉不顺,风量偏低,炉缸不活跃,造成17号风口烧损如图1。
  死焦堆透液能力下降的影响:炉缸死焦堆透液能力下降后,滴落带下落的渣铁不能迅速透过死焦堆渗透到炉缸底部,渣铁易在风口前端聚集,铁水接触风口前端,烧坏风口,风口烧坏位置位于下部。其中一个主要的原因是焦炭冶金性能差,使炉内死焦堆焦炭粒度小,造成死焦堆透液能力下降。其次,2号高炉焦炭配比为水熄焦+外购焦+干熄焦。由于焦化厂检修及其他影响,入炉焦炭结构频繁调整,且有时停配干熄焦,使得被迫增加外进焦的比例,由于大量指标较差的外进焦入炉,也使死焦堆的透液能力下降。第三,由于焦炭供应能力不足,导致焦炭料位低,使焦炭进行再次摔打,粒度再次降低,造成高炉入炉粉末量的增加。
 风口中套上翘:2号高炉风口烧损严重的另一个原因是风口中套上翘。高炉炉料中的碱金属、锌能引起炭砖强度变差、体积膨胀和塑性膨胀,致使中套发生上翘。由于风口中套上翘,对初始煤气流的分布产生很大影响。初始煤气流从风口进去后向上走,而不是向下走,导致炉缸不活产生堆积,特别是炉缸边缘容易产生死角,导致风口烧损。
 风口的磨损:风口前端伸入炉缸内,在喷吹煤粉的摩擦及风口回旋区高速运动物料冲刷作用下造成磨损。磨损部位一般在风口小套水平中心线平面内的左右两侧。2012年11月3日,10#风口漏水,休风更换后,观察因磨损后,变薄,漏水。
  高炉采取的措施:稳定炉况,活跃炉缸,全风操作
  提高焦炭质量:一要提高焦炭质量,提高焦炭高温热性能CRI、CSR,使死焦堆的透液能力增强;二要稳定焦炭配比,尤其是干熄焦的配量。三是要保证焦炭仓料位,防止二次摔打,破碎,减少粉末入炉。
 及时处理风口中套上翘:一是抓好中套更换质量,准确定位,禁锢、密封加固;二是实现定时测量,实时监控;三是利用休风机会,只要条件许可就及时更换上翘中套。四是2号高炉加装4个斜8度的风口,以减少中套上翘对初始煤气流的影响。
调整喷枪:调整喷枪喷射煤粉的方向与风口中心线之间的夹角,减少含有煤粉的高速气流与风口壁发生强烈冲刷,防止风口壁磨损形成裂缝、槽痕等,导致风口破损。
采取上述措施后,由于炉缸工作得到了有效的改善,截止目前未发生风口小套损坏现象。
(来源:炼铁)