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高炉用炭砖的质量控制

时间:2014-07-05 15:32 来源:未知 作者:admin 点击:

  2014-05-06 06:10 来源:钢联资讯 作者:一员 试用手机平台 资讯监督
  用好的炭砖炉缸炉底并加强冷却措施,能使高炉寿命明显延长。但近年来我国高炉烧穿事故增多,有的高炉寿命仅3~4年。通过破损调查,解剖分析所用炭砖的质量,发现炭砖质量太差是高炉炉缸烧穿和短寿的重要原因之一。通过杭钢、新余钢厂1000m高炉用炭砖的性能检验结果看,微气孔性能指标和抗铁水熔蚀性能相对较差,造成高炉使用3~4年就发生炉缸烧穿或严重侵蚀,不得不进行大修的结果。通过解剖分析发现以下问题:(1)炭砖原料质量差。杭钢炭砖的基料中石墨细粉用量大于50%。这些炭砖未使用高温电煅煤而用了普煅无烟煤。(2)微孔炭砖的生产工艺违背了微孔炭砖生产的基本原理和核心技术。岩相显微结构分析表明:这种微孔炭砖中加硅粉极少或完全未加硅粉,有的加了硅粉但完全未发生化学反应,另加些SiC和Al细粉,通过采用提高成型压力、提高致密度、低温焙烧等投机取巧的手段生产微孔炭砖。这种微孔炭砖与真正的微孔炭砖相差甚远,实质上比20世纪80年代的普通炭砖质量还差(用普通炭砖高炉炉缸寿命一般都能达到10年左右,基本不会发生炉缸烧穿)。
  杭钢和新余钢厂2座1000m高炉均采用劣质微孔炭砖和劣质半石墨炭砖,高炉寿命仅4年左右,炉缸侵蚀严重被迫大修。2座高炉都受到锌的严重侵蚀。锌的渗透侵蚀能力极强,它以气态渗入炭砖的气孔裂纹,直到炉底低温区最下层炭砖。高炉原料锌含量高对炭砖炉衬会造成严重侵蚀,但可以通过采取措施减轻危害或防止侵蚀。除减少入炉原料的锌负荷外,采用优质微孔炭砖完全可以防止锌的侵蚀。武钢5号高炉使用16年炭砖没有被破坏,原因就是武钢5号高炉采用了质量较好的微孔炭砖,高炉冷却也比较好。可见,采用真正的微孔炭砖完全可以防止锌的危害。