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转炉炼钢添加渣精粉生产技术

时间:2016-01-12 13:45 来源:未知 作者:admin 点击:

 济钢第二炼钢厂现有17t氧气顶吹转炉2座,年生产能力75万t。以前,济钢鲍德炉料公司每年5万t渣精粉全部配入烧结综合料以提高烧结矿品位,经烧结、高炉炼成铁水,能源浪费很大。渣精粉的粒度较小,品位很高,有50%左右以金属铁的形式存在。而在转炉内直接加入渣精粉代替废钢,利用铁水的物理热和化学热,使渣精粉金属铁粒熔化、氧化亚铁还原后变为钢水,省去了烧结和高炉冶炼两道工序,节省制造费用,将产生巨大的经济效益。按每年利用2万t渣精粉初步计算,可降低成本317万元左右。

1 试验方案及试验(计算机记录)数据
  为了验证渣精粉在转炉炼钢中的回收率,济钢进行了冶炼Q235A钢不加渣精粉炼钢试验。并取2004年4月9日冶炼Q235B钢(相近钢种)加渣精粉炼钢记录数据进行分析。
2 试验数据分析
  从炼钢工艺看,影响钢(水)坯收得率的主要因素有:钢铁料、矿石和渣精粉,其它因素仅影响出钢温度等。第二炼钢厂现阶段钢铁料的收得率为92%;矿石的含(Fe)量为60%;渣精粉的含(Fe)量为49.14%。
  1号炉平均每炉加矿石297.78kg,折(Fe)量为178.7kg,加渣精粉后平均每炉加矿石145.6kg,折(Fe)量为87.3kg,每炉净增(Fe)量为176kg。2号炉平均每炉加矿石277.05kg,折(Fe)量为166.2kg,加渣精粉后平均每炉加矿石210.5kg,折(Fe)量为126.3kg,每炉净增(Fe)量为231kg。
  同钢种相比可以算出,加渣精粉后1号炉平均每炉多出钢水211kg,钢坯257kg;2号炉平均每炉多出钢水313.kg,钢坯533kg。生产情况对比分析,1号炉渣精粉收得率114%,2号炉渣精粉收得率133.4%,每炉多出钢水(坯)量,大于增铁量,不符合理论。分析认为:
(1)加渣精粉后,加矿石量减少,喷溅减轻,可能与钢水收得率增加有关;
(2)实际渣精粉含铁量高于化验量,且增量不多符合实际。
  生产对比分析,渣精粉对钢产量的影响:1号炉平均每炉加矿石297.78kg,折(Fe)量为178.7kg,加渣精粉后平均每炉加矿石145.2kg,折(Fe)量为87.12kg,每炉净增(Fe)量为:114.12kg。2号炉平均每炉加矿石277.05kg,折(Fe)量为166.2kg;加渣精粉后平均每炉加矿石95.67kg,折(Fe)量为57.4kg,每炉净增(Fe)量为137.9kg。同钢种相比可以算出加渣精粉后1号炉平均每炉多出钢水221kg,钢坯460kg;2号炉平均每炉多出钢水286kg,钢坯803kg。从以上统计情况看,1号炉渣精粉收得率143.5%,2号炉渣精粉收得率160.3%,每炉多出钢水(坯)量,大于增铁量,不符合理论。分析认为:
(1)加渣精粉后,加矿石量减少,喷溅减轻,可能与钢水收得率增加有关;
(2)实际渣精粉含铁量高于化验量,且增量不多符合实际。
3 使用渣精粉炼钢的注意事项
  转炉直接装入含水量4%~6%的渣精粉时,必须先加渣精粉和废钢,后兑铁水。以利水蒸汽的蒸发。防止兑铁水时从炉口喷溅。如果能将渣精粉烘干后再用,将能彻底解决此问题。转炉炼钢使用渣精粉时,化渣稍快,易形成泡沫渣。
4 结论
(1)在第二炼钢厂采用渣精粉直接入转炉炼钢,每炉采用渣精粉500kg,折(Fe)量为245.7kg。
(2)同钢种相比加渣精粉后,平均每炉多出钢水211~313kg。
(3)平均每炉渣精粉的收得率在114%~160.3%之间。
(4)降低供氧时间3.5s,降低耗氧量4.6m3,提高了转炉作业率。
(5)渣精粉的降温幅度大约是铁矿石的1/3,与废钢大致相同。
 (来源:炼钢)